#118 closed баг
Не правильный шаг изменения частоты — at Первоначальная версия
Сообщил: | san | Владелец: | alx |
---|---|---|---|
Приоритет: | средний | Этап разработки: | 1-я очередь |
Ключевые слова: | Копия: |
Описание
Привод осуществлял снижение числа качаний с отображаемых на экране 2.3/мин, до заданных в настройках 2/мин
По ТЗ:
Шаг набора частоты или снижения частоты (шаг тонкой подстройки) следует определить как (требуемое число качаний в минуту - текущее число качаний в минуту) х 10 Гц, округленное до Гц.
=(2.3-2.0)*10=3 Гц.
Т.е. согласно т.з, для достижения требуемого числа качаний привод должен был снизить частоту на 3 Гц. в следующий цикл.
Однако привод изменил частоту только на 1Гц
Oct 29 15:31:17 smarthdcd[378]: config.cpp:174: Настройка 'Максимальная частота двигателя 1' изменена: 36.00 --> 35.00
r610
Конфиг: xchange\alx\SmartHDC\ticket116config.xml
Лог:xchange\alx\SmartHDC\ticket107messages.log
Динамограммы: xchange\alx\SmartHDC\