#181 closed баг (fixed)
Авария 20.2: странное поведение при снятии
Сообщил: | san | Владелец: | alx |
---|---|---|---|
Приоритет: | Срочно | Этап разработки: | 1-я очередь |
Ключевые слова: | Копия: | Art_M, andrei |
Описание (последним изменил )
По мотивам #175:
r716
При снятии аварии 20.2 привод, согласно ТЗ должен произвести запуск на "Минимальная частота двигателя", и если этот ход успешен, то установить настройку Максимальная частота двигателя = ( “Значение частоты из запомненных ПП” минус “Шаг снижения частоты при перегрузах”).
- Перед аварией НУ2 работала на частоте 30 Гц.
14:21:40 Настройка 'freqDrive2' изменена: 23.00 --> 30.00
14:21:42 smarthdcd[891]: controller.cpp:1531: НУ2: запуск двигателя (30.0 Гц)
- Произошла авария, затем была снята по таймеру АПВ, НУ была запущена на нижней границе
14:21:47 smarthdcd[891]: controller.cpp:5283: Авария привода: 20.2 Перегруз по току ЧРП НУ2. АПВ №0
14:22:47 smarthdcd[891]: controller.cpp:5372: Снятие аварии: 20.2 Перегруз по току ЧРП НУ2. АПВ №0
14:22:53 smarthdcd[891]: controller.cpp:1531: НУ2: запуск двигателя (15.0 Гц)
- Пока всё согласно тз, но далее ожидалось что после успешного хода, для НУ2 будет изменена настройка Максимальная частота двигателя 2 = 30->25, но вместо этого в логе имеются записи:
May 27 14:22:56 smarthdcd[891]: config.cpp:174: Настройка Максимальная частота двигателя 2' изменена: 30.00 --> 0.00
May 27 14:22:56 smarthdcd[891]: config.cpp:174: Настройка Минимальная частота двигателя 2' изменена: 15.00 --> 8.00
В одну настройку была записана не та частота, что указана в тз, а другую настройку контроллер вообще не должен был трогать.
Артём и Андрей(единственные у кого есть доступ к настройкам не считая модбаса торчащего наружу) утверждают, что частоты не меняли в течение и после эксперимента.
Приложенный конфиг файл скопирован уже после эксперимента, т.е. частоты в нём изменены.
До начала эксперимента частоты были такие:
Минимальная частота двигателя 2 = 15 Гц
Максимальная частота двигателя 2 = 30 Гц
Вложения (2)
История изменений (9)
by , 5 лет ago
Вложение: | messages.txt added |
---|
by , 5 лет ago
Вложение: | smarthdcd.xml added |
---|
comment:3 by , 5 лет ago
Алексей, а как объяснить то что контроллер изменил настройку "Минимальная частота двигателя 2" ?
Согласно тз он не должен её менять сам, без приказа оператора.
comment:4 by , 5 лет ago
О, совсем забыл об этом. У меня в коде нет изменения такой настройки. Предполагаю, что это что-то не связанное с найденным мной багом.
Предлагаю еще раз убедиться, что настройка "Минимальная частота двигателя 2" действительно самопроизвольно (без участия оператора) изменяет свое значение, и если это действительно так, создать новый тикет.
In 717/smartHDC: